,作业 500h 后遍及呈现油门失灵问题,具体体现有以下3 种:一是油门踏板践踏吃力,且不回位;二是踩下油门踏板时,发起机加快缓慢;三是发起机工作后油门不回位,形成怠速偏高。该机型为老练量产机型,在国内从未反应有此类问题。
叉车油门组织主要由限位螺栓 1、油门踏板 2、油门支架 3、软轴 4、接头 5、发起机油门摆臂 6、软轴支架 7、回位绷簧 8 等组成,如图 1 所示。软轴 4 套管一端固定在油门支架上,另一端固定在坐落发起机上的软轴支架 7 上。软轴4 芯轴一端与油门支架 3 的摇臂衔接,另一端与发起机油门摆臂 6 衔接。
当发起机怠速状况时,踏动油门踏板 2,油门踏板 2 下面的推杆带动油门支架 3 上的摇臂滚动,由该摇臂拉动软轴 4 芯轴,带动发起机油门摆臂 6 摇摆,从而使发起机供油量增大、转速进步。
当松开油门踏板 2 后,在回位绷簧8 效果下,软轴 4 的芯轴、发起机油门摆臂 6、油门支架 3 的摇臂以及油门踏板 2 均康复原位,从而使发起机供油量减小、发起机转速降至怠速。
经现场查询发现,该批次叉车的作业环境粉尘污染严峻,叉车作业强度非常大,工况非常恶劣。
剖析以为:软轴 4 套管内壁无内衬资料,芯轴钢丝无保护层,且软轴 4 套管两头无防尘设备。在上述恶劣工况下,软轴 4 芯轴与套管内壁之间处于干冲突状况,芯轴钢丝绳很简单因磨损而断丝。芯轴钢丝绳断丝后产生的毛刺,形成软轴拉动时阻力增大,最终导致油门操作失灵。改善前软轴结构如图 2 所示。
通过对毛病缘由剖析得知,处理油门失灵的要害,是处理软轴磨损问题。为此咱们拟定了以下处理方案:
一是将软轴芯轴钢丝绳外部裹附尼龙原料的保护层,将软轴套管接头内径添加尼龙衬管。尼龙衬管外部为喇叭口形,可减轻芯轴钢丝绳与套管接头外表的冲突力,如图 3 所示。
二是将软轴两头的套管接头添加防尘套,以便有很大效果防备粉尘进入软轴套管内部,处理粉尘颗粒磨损软轴芯轴钢丝绳问题。
三是在装置软轴 4 之前,将软轴 4芯轴上涂改润滑脂,以下降软轴 4 芯轴与套管之间的冲突阻力。
将改善后的油门软轴在实验室做了 150 万次疲惫实验。实验依据成果得出:改善后软轴未产生显着磨损问题。装置到恶劣工况的叉车上,通过 4000h 以上运用,未再产生上述毛病,由此证明此项改善取得了成功。
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